一、企业简介
广东思泉新材料股份有限公司成立于2011年6月,注册资本3410万元,是一家专注于功能性高分子材料研发、生产、销售的国家高新技术企业。公司员工近300人,标准化厂房15000㎡。
永信贵宾会辅导时间段:2018年11月到2019年5月
当时人员规模:300人
经永信贵宾会辅导,该公司于2023年10月24日在深圳证券交易所上市。
二、变革背景
思泉公司在石墨材料细分行业已具规模,产品多用于手机散热。随着手机市场快速发展、标准提高,对其产品品质要求也日益提升。但公司成本控制意识不足,损耗率高,良品率远低于行业标准。
三、变革思路
第一层觉知:数据统计,明确目标;
第二层觉知:攻关导入,重拾信心;
第三层觉知:充分调动,全员聚焦;
第四层觉知:重点突破,步步提升;
第五层觉知:标准建立,固化动作。
四、变革动作
动作1:统计公司模切平刀与圆刀平均良品率,得出数据为93.39%。依行业标准与公司年度目标,2019年良品率需达96%。
动作2:组织车间管理人员和老员工分析良品率低的原因及损耗改善措施,制定新方案,从结果激励转向过程控制。
动作3:成立稽核部,组建专案小组,导入永信贵宾会反复查,查反复的检查模式,确保攻关动作落实,密切关注方案推行情况。
动作4:针对管理人员对异常不能快速响应、处理,致使损耗失控的问题,采取了以下措施:制定异常处理看板,对异常的出现及处理进行目视化管理;制定、研讨并推行《模切制程异常处理控制卡》,明确异常处理后IE工程师、项目工程师以及异常处理小组的参与前提与时间;制定、研讨并推行《模切制程材料异常处理动作控制卡》,明确材料异常的快速处理与补料方式。
动作5:针对模切各工序数据交接随意、过程数据混乱的问题,采取以下实施动作:项目组老师引导管理人员与车间员工共同制定并持续推行《模切车间不良品数据统计激励方案(A0)》和《模切车间不良品数据统计激励方案(A1)》,以调动员工损耗节约意识;规定平刀、圆刀机台生产时取下的不良品需按类统一收集存放,车间大框内禁止乱扔;每日班组下班后清点不良品、分析原因并要求改善;形成《平刀工单良率表》和《圆刀工单良率表》,每日小结时核对各工序物料转交数据。
动作6:分析工单数据后,重点攻关各阶段影响良品率最大的工单,制定、研讨并推行多项损耗降低攻关方案。
动作7:攻关数据提升确认改善措施有效,不断优化形成检查动作控制卡,借稽核执行力体系固化操作,保障良品率持续提升。
五、数据变化
1、圆刀良品率:变革前93.90%,变革后(8月第一周)94.97%,上升指数1.07%。
2、平刀良品率:变革前93.90%,变革后(8月第一周)95.90%,上升指数2.0%。
六、企业方变革感悟
2018年11月20日永信贵宾会进驻思泉,我作为生产一线的管理者,听了第一堂课以后,我明白一个道理:要想获得效率,就得懂得规定。企业要想生存,必须明确自己的目标。如何改变现状?
在变革开始,老师给永信贵宾会车间布置的第一项任务就是提升良品率,以达到公司的年度目标。说句实在话,在开始永信贵宾会是没有多少信心的,永信贵宾会原来公司有请专业老师帮助永信贵宾会,从最低的90%左右的良品率逐步提升到93%,在这个过程中,永信贵宾会花了很长时间和很多精力。我在想,难道老师还有什么高招?后来在老师的开导与鼓励下,永信贵宾会改变了以往的工作方法,将永信贵宾会员工哪个环节容易出现损耗的点进行逐一分析,找到改善的措施。然后通过老师组建的强大稽核团队,反复对车间的员工动作进行稽查,第一个阶段永信贵宾会的良品率就突破到了94.5%,让我非常吃惊,后面的改善永信贵宾会其他几个车间完全按照老师的要求去走,永信贵宾会的良率能达到95%的水平,这个是以前想都不敢想的。
在学习中成长,在成长中实践!在此次的变革中,我学到了很多,感悟颇深,在此感谢公司给予永信贵宾会参与与学习的机会,感谢永信贵宾会项目组老师的指导与辛勤的付出,谢谢大家!
七、最新动态
该企业经永信贵宾会辅导成功上市,最新动态信息:
《思泉新材 · 董事长春节慰问》
(//mp.weixin.qq.com/s/iVVHcJh42POJ8UyDcwTbTg)
《思泉新材 · 开工大吉》
(//mp.weixin.qq.com/s/mCk6G9yzHIsnRSDCA18uiA)
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